伺服進給系統(tǒng)的要求1、調(diào)速范圍寬伺服驅(qū)動器2、定位精度高3、有足夠的傳動剛性和高的速度穩(wěn)定性4、快速響應(yīng),無超調(diào)為了保證生產(chǎn)率和加工質(zhì)量,除了要求有較高的定位精度外,還要求有良好的快速響應(yīng)特性,即要求**指令信號的響應(yīng)要快,因為數(shù)控系統(tǒng)在啟動、制動時,要求加、減加速度足夠大,縮短進給系統(tǒng)的過渡過程時間,減小輪廓過渡誤差。5、低速大轉(zhuǎn)矩,過載能力強一般來說,伺服驅(qū)動器具有數(shù)分鐘甚至半小時內(nèi)1.5倍以上的過載能力,在短時間內(nèi)可以過載4~6倍而不損壞。6、可靠性高要求數(shù)控機床的進給驅(qū)動系統(tǒng)可靠性高、工作穩(wěn)定性好,具有較強的溫度、濕度、振動等環(huán)境適應(yīng)能力和很強的抗干擾的能力。對電機的要求1、從比較低速到比較高速電機都能平穩(wěn)運轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)矩波動要小,尤其在低速如0.1r/min或更低速時,仍有平穩(wěn)的速度而無爬行現(xiàn)象。2、電機應(yīng)具有大的較長時間的過載能力,以滿足低速大轉(zhuǎn)矩的要求。一般直流伺服電機要求在數(shù)分鐘內(nèi)過載4~6倍而不損壞。3、為了滿足快速響應(yīng)的要求,電機應(yīng)有較小的轉(zhuǎn)動慣量和大的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,并具有盡可能小的時間常數(shù)和啟動電壓。4、電機應(yīng)能承受頻繁啟、制動和反轉(zhuǎn)。上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,如有任何需求,撥打工作手機!浙江MITSUHASH驅(qū)動器單價多少
三菱FR主軸驅(qū)動器低速時出現(xiàn)尖叫的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺使用三菱公司FR-SF-11K主軸驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)備,在低速運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)尖叫,但高速時運轉(zhuǎn)正常。
分析與處理過程:為了進一步分析原因,維修時將主軸驅(qū)動器的00號參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)進行開環(huán)運行,轉(zhuǎn)動主軸后,無上述現(xiàn)象,考慮到高速運行正常,可以認(rèn)為主軸驅(qū)動器和主軸均無問題,故障屬于調(diào)整不當(dāng)。調(diào)整步驟如下:
1)用直流電壓表(毫伏檔)測量SF-CA板CH40與CH9測量端的電壓,電壓表顯示91mv。
2)調(diào)整VR2使HC40與CH9間的電壓小于5mv(為0V)。
3)測量CH41與CH9間的電壓,此時實際電壓表顯示65mv。
4)調(diào)整VR3,使CH41與CH9間的電壓值小于5mv。
在進行以上調(diào)整后,再次開機,故障消失,主軸系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。
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伺服驅(qū)動器檢測三大妙招
1、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出。
故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定。3、電機失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。
SIEMENS 611A主軸定位出現(xiàn)超調(diào)的故障維修
故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的龍門加工中心,配套611A主軸驅(qū)動器,在執(zhí)行主軸定位指令時,發(fā)現(xiàn)主軸存在明顯的位置超調(diào),定位位置正確,系統(tǒng)無故障。
分析與故障處理:由于系統(tǒng)無報警,主軸定位動作正確,可以確認(rèn)故障是由于主軸驅(qū)動器或系統(tǒng)調(diào)整不良引起的。
解決超調(diào)的方法有很多種,如:減小加減速時間、提高速度環(huán)比例增益、降低速度環(huán)積分時間等等。檢查本機床主軸驅(qū)動器參數(shù),發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的加減速時間設(shè)定為2s,此值明顯過大;更改參數(shù),設(shè)定加減速時間為0.5s后,位置超調(diào)消除。
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故障原因:存在故障。
處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動器禁止、HALL無效。
二、電機失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH +和TACH -對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。
三、電機在一個方向上比另一個方向跑得快
(1)故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
(2)故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。
(3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定。 上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,如有相關(guān)問題,及時發(fā)郵件我們!洛陽倫茨Lenze驅(qū)動器供應(yīng)商
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三菱FR主軸驅(qū)動器主軸噪聲大的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數(shù)控機床,出現(xiàn)主軸噪聲較大,且在主軸空載情況下,負(fù)載表指示超過40%。
分析與處理過程:考慮到主軸負(fù)載在空載時已經(jīng)達到40%以上,初步認(rèn)為機床機械傳動系統(tǒng)存在故障。維修的*步是脫開主軸的運轉(zhuǎn)情況。
經(jīng)試驗,發(fā)現(xiàn)主軸負(fù)載表指示已恢復(fù)正常,但主軸仍有噪聲,由此判定該主軸系統(tǒng)的機械、電氣兩方面都存在故障。
在機械方面,檢查了主軸機械傳動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動明顯過緊,進一步檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸承已經(jīng)損壞,更換后,主軸機械傳動系統(tǒng)恢復(fù)正常。
在電氣方面,首先檢查了主軸驅(qū)動器的參數(shù)設(shè)定,包括驅(qū)動放大器的型號,的型號以及伺服環(huán)增益等參數(shù),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機床參數(shù)設(shè)定無誤,由此判定故障原因是驅(qū)動系統(tǒng)硬件存在故障。
為了進一步分析原因,維修時將主軸驅(qū)動器的00號參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)進行開環(huán)運行,轉(zhuǎn)動主軸后,發(fā)現(xiàn)噪聲消失,運行平穩(wěn),由此可以判定故障原因是在速度檢測器件PLG上。
進一步檢查發(fā)現(xiàn)PLG的安裝位置不正確,重新調(diào)整PLG安裝位置后,在進行閉環(huán)運行,噪聲消失。
重新安裝與機械傳動系統(tǒng),機床恢復(fù)正常工作。
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