驅動器細分后將對電機的運行性能產生質的飛躍,但是這一切都是由驅動器本身產生的,和電機及控制系統無關。在使用時,用戶***需要注意的一點是步進電機步距角的改變,這一點將對控制系統所發的步進信號的頻率有影響,因為細分后步進電機的步距角將變小,要求步進信號的頻率要相應提高。以1.8度步進電機為例:驅動器在半步狀態時步距角為0.9度,而在十細分時步距角為0.18度,這樣在要求電機轉速相同的情況下,控制系統所發的步進信號的頻率在十細分時為半步運行時的5倍。上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如有需要,保持電話溝通!武漢三菱伺服驅動器信用好的公司
不同類型的主軸系統的特點和使用范圍
(1) 普通籠型異步電動機配齒輪變速箱
這是*經濟的一種方法主軸配置方式,但只能實現有級調速,由于電動機始終工作在額定轉速下,經齒輪減速后,在主軸低速下輸出力矩大,重切削能力強,非常適合粗加工和半精加工的要求。如果加工產品比較單一,對主軸轉速沒有太高的要求,配置在數控機床上也能起到很好的效果;它的缺點是噪音比較大,由于電機工作在工頻下,主軸轉速范圍不大,不適合有色金屬和需要頻繁變換主軸速度的加工場合。
(2) 普通籠型異步電動機配簡易型變頻器
可以實現主軸的無級調速,主軸電動機只有工作在約500轉/分鐘以上才能有比較滿意的力矩輸出,否則,特別是車床很容易出現堵轉的情況,一般會采用兩擋齒輪或皮帶變速,但主軸仍然只能工作在中高速范圍,另外因為受到普通電動機*高轉速的限制,主軸的轉速范圍受到較大的限制。
這種方案適用于需要無級調速但對低速和高速都不要求的場合,例如數控鉆銑床。國內生產的簡易型變頻器較多。
金華飛管PKE驅動器采購源頭上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如有相關問題,及時發郵件我們!現代數控機床對主軸傳動提出了更高的要求:
(1) 調速范圍寬并實現無極調速
為保證加工時選用合適的切削用量,以獲得*佳的生產率、加工精度和表面質量。特別對于具有自動換刀功能的數控加工中心,為適應各種刀具、工序和各種材料的加工要求,對主軸的調速范圍要求更高,要求主軸能在較寬的轉速范圍內根據數控系統的指令自動實現無級調速,并減少中間傳動環節,簡化主軸箱。
目前主軸驅動裝置的恒轉矩調速范圍已可達1∶100,恒功率調速范圍也可達1∶30,一般過載1.5倍時可持續工作達到30min。
主軸變速分為有級變速、無級變速和分段無級變速三種形式,其中有級變速*用于經濟型數控機床,大多數數控機床均采用無級變速或分段無級變速。在無級變速中,變頻調速主軸一般用于普及型數控機床,交流伺服主軸則用于中、數控機床。
(2) 恒功率范圍要寬
主軸在全速范圍內均能提供切削所需功率,并盡可能在全速范圍內提供主軸電動機的*大功率。由于主軸電動機與驅動裝置的限制,主軸在低速段均為恒轉矩輸出。為滿足數控機床低速、強力切削的需要,常采用分級無級變速的方法(即在低速段采用機械減速裝置),以擴大輸出轉矩。
伺服驅動器檢測三大妙招
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出。
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。3、電機失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
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不執行螺紋加工的故障維修
故障現象:配套某系統的數控車床,在自動加工時,發現機床不執行螺紋加工程序。
分析與處理過程:數控車床加工螺紋,其實質是主軸的轉角與Z軸進給之間進行的插補。主軸的角度位移是通過主軸編碼器進行測量。
在本機床上,由于主軸能正常旋轉與變速,分析故障原因主要有以下幾種:
① 主軸編碼器與主軸驅動器之間的連接不良。
② 主軸編碼器故障。
③ 主軸驅動器與數控裝置之間的位置反饋信號電纜連接不良。
經查主軸編碼器與主軸驅動器的連接正常,故可以排除第1項;且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉速,因此說明主軸編碼器的A、-A、B、-B信號正常;在利用示波器檢查Z、-Z信號,可以確認編碼器零脈沖輸出信號正確。
繼續檢查,可以確定主軸位置監測系統工作正常。根據數控系統的說明書,進一步分析螺紋加工功能與信號的要求,可以知道螺紋加工時,系統進行的是主軸每轉進給動作,因此它與主軸的速度到達信號有關。
在FANUC 0-TD系統上,主軸的每轉進給動作與參數PRM24.2的設定有關,當該位設定為“0”時,Z軸進給時不監測“主軸速度到達”信號;設定為“1”時,Z軸進給時需要檢測“主軸速度到達”信號。
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三菱FR主軸驅動器低速時出現尖叫的故障維修
故障現象:一臺使用三菱公司FR-SF-11K主軸驅動系統的設備,在低速運轉時出現尖叫,但高速時運轉正常。
分析與處理過程:為了進一步分析原因,維修時將主軸驅動器的00號參數設定為1,讓主軸驅動系統進行開環運行,轉動主軸后,無上述現象,考慮到高速運行正常,可以認為主軸驅動器和主軸均無問題,故障屬于調整不當。調整步驟如下:
1)用直流電壓表(毫伏檔)測量SF-CA板CH40與CH9測量端的電壓,電壓表顯示91mv。
2)調整VR2使HC40與CH9間的電壓小于5mv(為0V)。
3)測量CH41與CH9間的電壓,此時實際電壓表顯示65mv。
4)調整VR3,使CH41與CH9間的電壓值小于5mv。
在進行以上調整后,再次開機,故障消失,主軸系統恢復正常運行。
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