三菱FR主軸驅動器高速時出現斷路器跳閘的故障維修
故障現象:一臺配套MAZATROL CAM-2系統、三菱FR主軸驅動器的立式加工中心,由于操作者失誤,在主軸旋轉過程中發生碰撞,導致在運行加工程序時,只要主軸在150r/min以上直接啟動,主軸驅動器FR-SE內的斷路器CB1就跳閘,驅動器控制板上的報警指示燈AL8(LED13)、AL4(LED14)亮。
分析與處理過程:根據報警顯示,從FR主軸驅動器說明書可知,它是主軸驅動器主回路過電流報警,引起報警的zui常見原因是逆變大功率晶體管組件損壞。但實際測量全部逆變大功率晶體管組件,發現元器件正常,且主回路不存在短路現象。由此可以初步判定故障原因是在電流檢測回路本身。
注意檢查電流檢測回路元器件,zui終發現驅動器中的電流互感器RO-2不良,更換后故障排除。
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伺服電機高速旋轉時出現電機偏差計數器溢出錯誤,如何處理?
(1)故障原因:高速旋轉時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。
(2)故障原因:輸入較長指令脈沖時發生電機偏差計數器溢出錯誤;
處理方法:a.增益設置太大,重新手動調整增益或使用自動調整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負荷能力。
(3)故障原因:運行過程中發生電機偏差計數器溢出錯誤。
處理方法:a.增大偏差計數器溢出水平設定值;
b.減慢旋轉速度;
c.延長加減速時間;
d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構提高負載能力。
一般PLC的輸出接口具有一定的驅動能力,而通常的晶體管直流輸出接口的負載能力*為十幾—幾十伏特、幾十—幾百毫安;但對于功率步進電機則要求幾十—上百伏特、幾安—十幾安的驅動能力,因此應該采用驅動器對輸出脈沖進行放大。
伺服機構的步進電機無脈沖輸入時便停止運轉,伺服執行機構定位。當伺服執行機構的位移速度要求較高時,可以用PLC中的高速脈沖發生器。不同的PLC其高速脈沖的頻率可達4000—6000Hz。對于自動線上的一般伺服機構,其速度可以得到充分滿足。
如伺服機構采用硬件環行分配器,則占用PLC的I/O口點數少于5點,一般*為3點。其中I口占用一點,作為啟動控制信號;O口占用2點,一點作為PLC的脈沖輸出接口,接至伺服系統硬環的時鐘脈沖輸入端,另一點作為山社步進電機轉向控制信號,接至硬環的相序分配控制端。
伺服系統采用軟件環行分配器時,將PLC控制的開環伺服機構用于某大型生產線的數控滑臺,每個滑臺*占用4個I/O接口,節省了CNC控制系統,其脈沖當量為0.01~0.05mm,進給速度為Vf=3~15m/min,完全滿足工藝要求和加工精度要求。 上海持承自動化設備有限公司主營驅動器,如有需要,請通知我們!
步進驅動器如何接線及設置
第一步就是細分選擇,選擇你所需要的細分(根據多少脈沖一圈)
第二步就是電流等級選擇,看你所帶步進電機電流的大小進行設置
第三步控制信號的選擇,分別為脈沖輸入端、脈沖方向、脫機信號、公共端
第四步接將步進電機為A+ 、A-、B+、B-與驅動器的A+ 、A-、B+、B-相接
第五步電源選擇一般為24v,接DC+、DC-(這是外部電源給定)
第六步 控制信號的電壓一般為5V(這是外部電源給定)
注意事項:
1、驅動器應安裝在通風狀況良好的環境中,機柜內同時使用多個驅動器時要保證相互之間的距離不小于30mm,必要情況下需安裝散熱風扇。
2、上電前必須確認電源正、負極接線正確,避免接反損壞驅動器。
3、需先用萬用表測定電機的各相及中間抽頭,連接無誤再通電。
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伺服驅動器檢測三大妙招
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出。
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。3、電機失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
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